HOLLiAS-PLC系统在水厂中的应用一例
| 、时间以及修改前的参数值、修改后的参数等,以利于进行管理及事故分析。 另外,系统设置为多用户、多区域方式,各类用户均有自己的用户名和密码,对应着不同的安全级别,决定了操作员可观察的范围、可使用的功能、可修改的参数等。最多可以设置为8级用户、8级区域。 4 该套水厂自动控制系统的主要特点 (1) 实现全过程自动调节 利用折板反应池预设水位自动调节进水管道电动调节碟阀开启度,以保证按需取水; 利用预设清水池安全运行水位自动调节滤池投入运行个数,当清水池水位较低时逐个增加滤池投入个数,当清水池水位较高时,逐个减少滤池投入个数; 利用进水量大小并结合滤池水位设定值自动调节清水阀门开启度,实现按需制水; 利用预设供水压力自动调节水泵电机运行频率,达到按需供水; 根据进水流量自动调节加PAC计量泵运行频率、一次加氯投加量,利用SCD仪所测量加PAC后水中游动离子含量自动调节计量泵冲程,达到自动投加PAC;利用滤后水余氯含量自动调节二次加氯投加量,以保证出厂水含有一定的余氯,杀除出厂水管道中的细菌防止二次污染等。 (2) 系统网络冗余性强 该水厂自控系统主网络采用了光纤环网。中央控制室、加氯加药控制站(1#PLC)、滤池控制站(3#PLC)、出水泵房控制站(4#PLC)组成了环形的光纤网络,这样保证了一旦在环形网络的任意点意外断开的情况下,不会影响系统通讯功能,同时又实现了对电气信号的隔离,避免了雷电信号、浪涌信号在网络间的传输。 (3) 系统性价比高 该系统所采用的HOLLiAS-PLC系统设备性能稳定可靠、扩展性强、通讯协议开放、具有较高的性能价格比;所采用软件人机界面友好、实时性强、监控性能优越、执行时间快捷。 5 运行效果 该系统自2005年8月下旬投入试运行以来,设备运行稳定可靠,其投用率一直保持在98%以上,实现了水厂的全自动化运行,达到了设计要求,同时也保证了供水质量(出厂水浊度始终保持在0.2-0.5NTU之间,符合城镇居民生活饮用水新国家标准,出水压力可根据管网实际情况随时变频调节)。由于该水厂自动化控制水平较高,这对管理运行人员提出了较高要求,要求运行人员业务素质较高,所掌握的知识面广、专业跨度大,尤其是计算机、自动化知识要扎实,但同时也减少了运行人员的数量(全厂运行人员共12人,比常规水厂运行人员数大大减少),经济效益可观。 |
